Geri Dön

Optimization of active control for a low-rise building

Alçak katlı bir binanın aktif kontrolünün optimizasyonu

  1. Tez No: 823551
  2. Yazar: NABIL BISHTAWI
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜRSOY TURAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 113

Özet

Bu çalışma, 10 katlı bir yapı üzerinde aktif ayarlanmış bir kütle sönümleyici için bir LQR kontrolörü tasarlamak için optimizasyon prosedürleri önermiştir. Optimizasyon için iki çok amaçlı fonksiyon problemi formüle edilmiştir. Her iki problemde de amaç fonksiyonlarının sayısı kat sayısına eşittir ve kontrollü kaymanın kontrolsüze oranı ölçüldü. ATMD'nin optimizasyonları, 28 yakın saha darbe tipi deprem yer hareketi kaydı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan kontrolörün performansı, darbeli yakın alan, darbesiz yakın alan ve uzak alan kayıtlarından oluşan 96 deprem kullanılarak beş performans indeksi kullanılarak değerlendirildi. İlk optimizasyon probleminin uygulanan kuvvetin büyüklüğü üzerinde bir sınırı yoktur. Kontrol edilen yapının özelliklerini değerlendirmek ve anlamak için zaman alanı analizi kullanılarak frekans analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, yüksek miktarda aktif kuvvete ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. İyi performans endeksini korurken gerekli aktüatörün kuvvetini azaltmanın en etkili yolunu bulmak için orijinal modele benzer çeşitli yöntemler test edildi. İkinci optimizasyon probleminde uygulanan kuvvet için bir sınırlama düşünülmüştür. Bu problemde ilk problemde olduğu gibi zaman simülasyonu ve frekans analizi kullanılmıştır. Bu problemdeki kuvvet sınırlaması, bir bang-bang eylemi sorununu tetikler. Birkaç düşük geçişli FIR filtresi bu soruna karşı test edildi ve bu da bang-bang eyleminin kaynağının ve filtrelerin denetleyici üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağladı. Geri besleme sisteminde kullanılan sensör sayısını azaltmak için Kalman filtresi kullanılmıştır. Kalman filtresinin çıktısı orijinal sistemle aynıydı. Denetleyicinin sağlamlığı, kontrolsüz yapının özellikleri değiştirilerek ve orijinal modelle karşılaştırılarak değerlendirildi. Optimize edilmiş LQR-ATMD'nin sağlam olduğu ortaya çıktı.

Özet (Çeviri)

This study proposed optimization procedures to design an LQR controller for an active tuned mass damper on a 10-story structure. For the optimization, two multiobjective-function problems were formulated. The number of objective functions in both problems was equal to the number of stories, and they measured the ratio of controlled to uncontrolled drift. Optimizations of the ATMD have been realized by utilizing 28 near-field earthquake records with pulse ground motion. The performance of the resulting controller was assessed using five performance indices by utilizing 96 earthquakes comprised of near field with a pulse, near field without a pulse, and far-field records. The first optimization problem has no bounds on the magnitude of the applied force. Frequency analysis has been used along with time domain analysis to assess and figure out the characteristics of the controlled structure. The results indicate that a high amount of active force is needed. Several methods were tested to find the most effective way to decrease the needed actuator's force while keeping a good performance index similar to the original model. In the second optimization problem, a limitation was considered for the applied force. In this problem, the time simulation and frequency analysis have been used as in the first one. The force limitation in this problem triggers a bang-bang action issue. Several low-pass FIR filters have been tested against the issue, resulting in a better understanding of the originating reason for the bang-bang action and the filters' effect on the controller. To decrease the number of sensors used for the feedback system Kalman filter has been used. The output of Kalman filter was the same as the original system. The robustness of the controller was assessed by changing the characteristics of the uncontrolled structure and comparing it with the original model. It turns out that the optimized LQR-ATMD is robust.

Benzer Tezler

  1. Yerli kiraz ve kayısının modifiye atmosferde ambalajlanması

    Modified atmosphere packaging of sweet cherries and apricot

    EMEL DAMARLI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    Kimya Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF. DR. NURSEN İPEKOĞLU

  2. Dağıtım sistemlerinde acil talep cevabı ve güç kayıplarının minimizasyonu

    Emergency demand response and minimization of losses in distribution systems

    FEYYAZ FATİH AYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. VEYSEL MURAT İSTEMİHAN GENÇ

  3. Aktif süspansiyon sistemine ters optimal kontrol yaklaşımı

    Inverse optimal control approach for active suspension system

    SADIK KIVANÇ SÜNGÜ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MÜJDE GÜZELKAYA

  4. Lityum iyon piller için yazdırılabilir NMC katot mürekkeplerinin sentezi

    Synthesis of printable NMC cathodes for lithium ion batteries

    FATMA SENA TUNCA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EnerjiSakarya Üniversitesi

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MAHMUD TOKUR